圖為彩涂工區(qū)三合一機器人兼具套紙筒、粘膠帶、貼標簽功能。遼寧日報記者 查金輝 攝
20噸重的鍍鋅卷材,無人天車搬運起來快、準、穩(wěn);會掃碼的AGV搬運機器人馱著涂料自己上下電梯,分毫不差送至指定位置;機器人熟練地更換機械手,貼標簽、粘膠帶、套紙筒……在3萬多平方米的鞍鋼冷軋廠涂鍍分廠彩涂工區(qū),看不到一個工人。
作為鞍鋼股份打造的第一家“黑燈工廠”,彩涂工區(qū)的智慧化水平顛覆大眾對一家工業(yè)企業(yè)的認知:年產(chǎn)能30萬噸的大廠,過去一條生產(chǎn)線人,現(xiàn)在兩條生產(chǎn)線人。
坐在集控中心的電腦前,陶建達和同事遠程監(jiān)控著生產(chǎn)線運行狀態(tài),只是有故障提示時安排處理,其余時間無須進入生產(chǎn)區(qū)。他說:“我們生產(chǎn)區(qū)平常都不用開燈,因為你們到訪才破的例。”
“黑燈工廠”顧名思義,即不需要開燈就能自動生產(chǎn)運營的工廠。彩涂工區(qū)實現(xiàn)了從原材料到最終成品,所有生產(chǎn)、搬運、儲存、檢測環(huán)節(jié)均由自動化設(shè)備和智能機器人按照系統(tǒng)指令自行完成。
“‘黑燈工廠’成效顯著,除了把人從繁重體力勞動中解放出來,還有就是安全和節(jié)本。”工區(qū)作業(yè)長王科鋒說,比如涂料屬于危化品,過去要有專人來分類、統(tǒng)計庫存、搬運,現(xiàn)在幾臺機器人就替代了人工,而且每桶涂料都有專屬碼,從進廠到空桶離開,系統(tǒng)全周期跟蹤、定位,前端儲備僅用原來的1/4就能滿足生產(chǎn)運營需要。
這家工廠的彩涂產(chǎn)線年,產(chǎn)品已先后開發(fā)出氟碳、自清潔、高強及各種特色表面效果的彩涂板45個品種600余種顏色,廣泛應(yīng)用于工業(yè)建筑、民用建筑、家電、門業(yè)等。
涂鍍分廠廠長鄭昊說,自2021年啟動數(shù)智化改造,全工序設(shè)備具有了計算、通信、精確控制、遠程協(xié)調(diào)等功能。模型化操作更加便利,在降低工人勞動強度、改善作業(yè)環(huán)境的同時,也大幅提高了生產(chǎn)效率,當初30萬噸的設(shè)計產(chǎn)能,現(xiàn)行生產(chǎn)方式擴能至40萬噸以上并無壓力。
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